75噸鍋爐為中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐自投運以來,受現(xiàn)場用汽工藝條件限制,長期以低參數(shù)運行,入爐燃料也發(fā)生了很大變化。入爐煤熱值比設計值低,煤種由煙煤變化為褐煤,煤質(zhì)灰分、揮發(fā)分變化很大,水分大幅度提高,鍋爐煙氣量增大,加上鍋爐長時間低負荷運行,尾部豎井受熱面積灰嚴重,加之鍋爐未配置吹灰器,使鍋爐排煙溫度大幅度上升,目前已經(jīng)達到200℃左右?,F(xiàn)隨著現(xiàn)場用汽工藝條件的進一步調(diào)整,鍋爐需要由低壓參數(shù)向高壓參數(shù)運行,同時為下一步鍋爐的環(huán)保改造預留SCR脫硫空間。
為了保證鍋爐安全、環(huán)保、平穩(wěn)地運行,發(fā)揮流化床鍋爐的最大效益,公司決定對該鍋爐進行技術(shù)改造。技術(shù)改造后達到的效果是增加省煤器的受熱面積后,鍋爐從低壓參數(shù)向高壓參數(shù)運行時,在燃燒設計煤種的前提條件下,鍋爐排煙溫度在現(xiàn)有的基礎上降低到155+5℃;尾部豎井預留一層SCR脫硫空間;鍋爐布風床布風均勻,流化風速穩(wěn)定,負荷調(diào)節(jié)能力提高;DCS參數(shù)不準處通過本調(diào)試達到工作要求。
本次鍋爐改造項目由四川川鍋科泰達能源技術(shù)有限公司承接,8月6日正式開工。動力車間負責現(xiàn)場的安全監(jiān)護和提供安全的作業(yè)環(huán)境。技術(shù)主管負責監(jiān)管工程質(zhì)量以及工程驗收工作。(動力車間 韓納)